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N10665內六角螺栓

無錫國勁合金有限公司
會員指數(shù): 企業(yè)認證:       

價格:電議

所在地:江蘇 無錫市

型號:

更新時間:2018-10-20

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公司地址:江蘇省無錫市新吳區(qū)碩放鎮(zhèn)薛典路82號

李經(jīng)理(先生) 總監(jiān)助理 

產(chǎn)品簡介

無錫國勁合金生產(chǎn)壓力容器、電站鍋爐、煤化工、石化、造紙、汽車、航空航天等領域,并得到外客戶的高度肯定和信賴,N10665內六角螺栓我公司產(chǎn)品已成為中石化、中石油、中海油的準入供應商。

公司簡介

 無錫國勁合金有限公司成立于二OO八年,注冊資金500萬元。是一家由鋼鐵行業(yè)知名企業(yè)和鋼鐵行業(yè)領導性的戰(zhàn)略投資人共同出資組建的專業(yè)為國內火電工程、煤礦、機械、石油等領域提供優(yōu)質高壓合金管道配件的公司。達邦專注為下游鋼材使用企業(yè)提供最優(yōu)質的耐高壓、腐蝕的合金管件、板材、圓鋼。公司先后與西寧特鋼、長城特鋼、寶鋼特鋼等大型優(yōu)質特種鋼材企業(yè)成為戰(zhàn)略合作伙伴,并獲得以上企業(yè)生產(chǎn)、倉儲優(yōu)先權。無錫達邦以優(yōu)秀的質量、超低的價格、優(yōu)質的服務贏得國內外企業(yè)的青睞。無錫國勁所有員工期待您的光臨!
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產(chǎn)品說明

N10665內六角螺栓

2雙金屬冶金復合管綜合性能分析(1)良好的結合層性離心鑄造雙金屬冶金復合鋼管內外層界面完全實現(xiàn)了冶金結合,克服了其它復合,因結合層結合強度低,以及存在較大熱應力等不足,高溫和交變溫度下因應力作用而分層的致命缺陷。由于生產(chǎn)藝的點,離心澆注而成的復合鋼管在兩層金屬的結合部位出現(xiàn)了一段成分由外層向內層逐漸變化的過渡層,與其他具有冶金結合復合管相(堆焊復合、擴散復合等)過渡層寬度達到70靘~140靘。 

無錫國勁合金有限公司長期銷售N10665內六角螺栓、N08811圓鋼、NS112鍛件、N10665鍛件、G44鍛件、G3030鍛件、N08904圓鋼、Inconel600鍛制圓鋼、NS143鍛件、N05500圓鋼、G3128鍛制圓鋼、S66286鍛件、S31803圓鋼、NO8810鍛制圓鋼、Nickel201鍛件等材料耐蝕、耐高溫件現(xiàn)貨。

離心澆注+藝生產(chǎn)的復合鋼管較熱擴散+復合管具有更寬的成分過渡區(qū)。較寬的過渡區(qū)可以有效地由于兩層金屬系數(shù)不同帶來的結合層應力,進而防止復合管在交變熱應力作條件下帶來的分層。通過對20Cr/1Cr18Ni9Ti冶金復合管冶金結合層進行拉伸試驗表明,整體復合管的力學性能超過了基體的力學性能。其研究同時表明,即使經(jīng)過機加(高溫、變形大)和高溫疲勞試驗,復合管的冶金結合層仍無分層現(xiàn)象。界面層良好的合金化,其結合層強度往往高于基層或復層強度,以304L/20G的復合管為例,按照ASTM264進行剪切試驗,剪切強度達到440MPa實際剪斷發(fā)生在304L層。按該檢測,焊復合管達到120MPa、焊+熱軋復合板達到196MPa即可。高的結合強度對復合管冷變形加性至關重要。(2)良好的力學性能互補以強度較低的耐蝕鋼與度管線鋼復合后,與同壓力級別壁厚的純耐蝕鋼相,可較大幅度的整厚,或同厚度下管線具有更高的性。

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N10665內六角螺栓力學性能

N10665內六角螺栓使用

N10665內六角螺栓真空冶煉

N10665內六角螺栓N10665內六角螺栓(3)抗裂紋擴展能力雙金屬無縫管重要的用途在于輸送腐蝕性的高壓流體,這就要求復合管既具有高的耐腐蝕性能,又得具有足夠的耐壓能力。同樣,作為高壓輸送的管線鋼,人們希望鋼管屈服強度越高越好,但度鋼材往往塑性和沖擊韌性較低,在管線因意外情況破裂時,破口迅速擴展幾米甚至數(shù)十公里,從而造成災難故。為此,管線鋼在考慮選用強度時,更加注重塑性指標,因此眾多可達千兆帕級的鋼種不能作為高壓管線鋼使用。由此大制約了管線的輸送壓力和效率。采用殊復合管,即:外層采用千兆帕級的度鋼種,內層采用高塑性的奧氏體不銹鋼或低碳鋼則可緩解這一矛盾,新興鑄管股份公司成功了X52/825、X60/825等內層具有高塑性、抗腐蝕性,外層具有度的雙金屬薄壁復合管,既了貴重金屬的成本,又了高抗腐蝕性、高抗壓性的性能要求。為研究其在高壓情況下,抗裂紋擴展的能力,實驗室做了X60/825的斷口試驗。采用內層高韌性、外層度,具有過渡層的冶金雙金屬復合管做高壓輸送管線時,在同樣的裂紋缺陷條件下,可以有效的防止裂紋擴展的能力,防止管長線破裂的重大事故。

N10665內六角螺栓N10665內六角螺栓1)內層的韌性材料可以使裂紋的應力集中通過塑性變形釋放而下來,即使復合管線發(fā)生爆裂時,內層的韌性材料可以使裂紋的應力集中通過內層塑性變形的阻尼作用釋放,從而防止了管線的長距離災難性爆裂。2)內層金屬的存在了性狀態(tài)下外層受到的實際作應力,從而外層允許的裂紋尺寸增大。(4)抗應力腐蝕應力腐蝕破裂是指材料在外加或殘余應力和腐蝕介質作用下發(fā)生的破裂。這是一種及其危險的低應力形式,這種具有滯后性。金屬材料在定的腐蝕中,應力水平越高,發(fā)生應力腐蝕破裂的時間愈短,發(fā)生裂紋的傾向越大。經(jīng)成形的雙金屬復合管的殘余應力明顯高于離心澆注雙金屬冶金復合管,過渡層殘余應力呈直線突變,大大減低了其抗應力腐蝕性能。而離心澆注雙金屬冶金復合管過渡層殘余應力變化,不易形成應力集中,了其抗應力腐蝕性能。3結論(1)冶金結合復合管的冶金結合層較其它復合管(堆焊符合、擴散復合等)可有效防止交變熱應力作條件下帶來的分層;(2)冶金結合復合管的抗裂紋能力明顯優(yōu)于同等基體材質的單金屬管材;(3)在抵抗應力腐蝕方面,離心澆注雙金屬復合管較成形復合管具有更為明顯的。

N10665內六角螺栓日前,河北鋼鐵集團承鋼棒材生產(chǎn)線ф10mm直條螺紋鋼筋六線切分軋制藝一次試軋成功,并實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)。該藝的成功對承鋼軋鋼成本、產(chǎn)品結構、增強出螺紋鋼的接單能力具有重要的意義。據(jù)了解,多線切分藝是小規(guī)格棒材產(chǎn)量、成本的有效手段,是棒材生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的核心技術。目前,三線切分、四線切分藝已在行業(yè)內普遍應用,部分廠家出五線切分藝并日趨成熟。承鋼此次用六線切分藝成功ф10mm直條螺紋鋼筋,成為棒材六線切分藝批量生產(chǎn)的企業(yè)。此前,北方市場ф10mm直條螺紋鋼筋出口一直以ф10mm盤螺調直代替。據(jù)初步計算,在同等規(guī)格螺紋鋼筋軋制中,六線切分較四線切分可產(chǎn)量30%以上。近兩年,承鋼含螺紋鋼筋出口詢單、訂單數(shù)量不斷,ф10mm直條螺紋鋼筋需求量可占出口螺紋市場訂單的10%~20%,市場效益明顯?,F(xiàn)代業(yè)的高速發(fā)展迫切需要在高溫、高速、耐磨損條件下的結構件,如發(fā)動機的凸輪軸、挺桿、氣門閥座、高速軋機的軋環(huán)、導向輪和軋輥等,現(xiàn)有的鋼鐵材料及其合金越來越難以需要,顆粒增強鐵基復合材料因其有的度、高模量、耐磨和耐高溫等優(yōu)良性能而各國學者的廣泛關注,成為近年來新材料的熱點。

N10665內六角螺栓

N10665內六角螺栓

N10665內六角螺栓顆粒增強鐵基復合材料一般是作為耐磨、耐蝕、耐熱材料進行和應用的。如在作面上采用此材料,可以表面耐磨性優(yōu),心部塑韌性好的零部件,更可貴的是,在既有磨損又有耐熱的嚴酷況下,可通過基體與顆粒的不同選擇,能兼顧抗磨損與抗氧化性的不同要求。鑒于此,本文將原位合成技術與鑄造技術相結合,利用鑄造中澆注及凝固時所產(chǎn)生的余熱,在灰鑄鐵表面合成了TiC顆粒增強鐵基表面復合材料,并探討了該表面復合材料的顯微組織、耐磨性以及高溫抗氧化性。將鐵粉(粒度<10μm)、鈦粉(粒度<10μm)、石墨粉(粒度<5μm)以及少量燒結活性劑以一定例混合,用QM-1SP行星式球磨機以200r/min濕混24h。料漿的干燥在353K的真空干燥箱中進行,混合粉經(jīng)干燥后,加入6%左右的汽油橡膠,然后造粒,過100目篩,后在50t液壓機上壓制成40mm×20mm×2mm的坯塊,經(jīng)低溫燒結脫膠后,粘貼在PVA樹脂砂型表面,然后澆入1500℃左右的T200鐵液,凝固后制取金相試樣、磨損試樣和高溫抗氧化性試樣。

N10665內六角螺栓采用鑄造與原位合成技術,灰鑄鐵表面合成了Fe-TiC表面復合材料,在表面復合材料層與灰鑄鐵之間形成了良好的冶金結合。Fe-TiC表面復合材料在干磨損條件下,尤其在重載荷條件下具有優(yōu)良的耐磨性。Fe-TiC表面復合材料在900℃氧化條件下具有優(yōu)良的抗氧化性。日前,1191噸SAE1008Cr線材產(chǎn)品在宣鋼二鋼軋廠成功下線,經(jīng)檢驗產(chǎn)品化學成分、物理性能、表面均符合用戶要求及出口,產(chǎn)品陸續(xù)銷往東南亞。此次出口產(chǎn)品涉及Ф5.5-Ф12mm六個規(guī)格。為保證產(chǎn)品,該廠從冶煉、連鑄、軋制、包裝等各環(huán)節(jié)制定詳細的作業(yè)和藝控制法。生產(chǎn)中,嚴格控制加熱爐溫度、水冷參數(shù)、軋制速度等藝參數(shù),保證開軋溫度和吐絲溫度達到要求范圍;嚴控冷卻風機和保溫罩開啟狀態(tài),保證產(chǎn)品性能;對出口材進行雙道打包,杜線卷散包現(xiàn)象發(fā)生,產(chǎn)品包裝。轉爐頂?shù)讖痛邓嚺c轉爐頂吹藝相,有效加快了生產(chǎn)節(jié)奏,了生產(chǎn)效率,還了鋼水和鋼渣的氧化性,在了廣泛應用。

N10665內六角螺栓一般情況下,轉吹藝采用全程吹或氮氬切換,對于對氮含量要求為嚴格的鋼種采用全程吹氬,而對于一般鋼種均采用在吹煉到供氧量的60%—70%時進行氮氬切換,即前期采用底吹,后期切換為,既了氣體成本,又防止了鋼水氮含量超標。在二十世紀八十年代就有研究者開展了全程底吹藝的摸索,但由于設備保障和控制水平等諸多原因未能成功應用,近幾年也有一些研究者重新開展了這方面研究,但均未見成功應用。采用T型結晶器抽錠電渣重熔直接生產(chǎn)出厚度小于200mm的電渣板坯,該板坯可以直接進入軋機軋制成中厚板、熱軋卷,節(jié)省中間的鍛造開 坯序,生產(chǎn)成本、能耗。目前,國、內外未見在這一領域的研究。生產(chǎn)流程研究所采用的電為中頻感應爐+AOD精煉的冶煉規(guī)格為 (90×320×3500)mm的電,拼焊成兩支規(guī)格為(90×1320×3500)mm的電渣重熔用電,電表面平整、光潔、無凸起和氧化皮,試驗 材料為UNSN08825合金。其主要差異在于藝1在兩相區(qū)采取平砧直拔變形,藝2在兩相區(qū)采取鐓拔和型砧直拔相結合的變形,且藝1在兩相區(qū)的總變形量小于藝2。分別在采用兩種藝鍛造的Φ350mmT鈦合金成品棒材上沿縱向切取長度為75mm的棒材進行兩種溫度的普通退火處理,退火制度分別為M1(720℃×2h/AC)和M2(790℃×2h/AC)。用觀察鍛后棒材的低倍組織。采用OLMPUS光學顯微鏡觀察其微觀組織,采用Instron-4507拉伸試驗機和DN2缺口拉伸試驗機對試樣進行力學性能,觀察缺口應力斷裂試樣缺口區(qū)域的顯微組織。

N10665內六角螺栓

N10665內六角螺栓N10665內六角螺栓隨著各方面技術的進步以及控制水平的,之前該技術發(fā)展的瓶頸已基本解決,為進一步氣體成本,在某中厚板廠進行了轉爐全程底吹藝研究。轉爐全程底吹藝研究現(xiàn)有底吹藝下鋼水氮含量的變化。為研究轉爐全程底吹藝的可行性,先對現(xiàn)有底吹藝下鋼水氮含量進行分析,包括全程底吹和氮氬切換兩種底吹藝。轉爐公稱容量為100噸,底吹流量前期為300m3/h,中后期為200m3/h。全程底吹藝與氮氬切換藝相,全程底吹藝對鋼水氮含量的影響于LF爐結束之前,且兩種藝在不同階段鋼水氮含量的差值均小于0.0005%,即精煉對鋼水氮含量的影響大于氮氬切換藝對鋼水氮含量的影響,而經(jīng)過R真空處理后,兩種藝下鋼水氮含量均小于0.0035%,中間包內鋼水氮含量也相差很小,說明底吹氣體由換為對鋼水氮含量的影響不大,因此對全程底吹藝進行了嘗試。今年6月,該汽車制造廠車前軸橫梁零部件生產(chǎn)材料(St37—2G鋼)供應廠家出現(xiàn)產(chǎn)品問題,由于期緊張,汽車制造廠不得不考慮其他產(chǎn)品 供應商。得知此消息后,成都銷售公司銷售人員心急如焚,在與該廠技術人員密切配合的同時,在時間與汽車制造廠取得。通過詳細的產(chǎn) 品介紹和技術后,終說服了,了產(chǎn)品試制機會,且實現(xiàn)了試模成功。這為進一步酒鋼冷軋鋼在西南市場的銷量、擴大酒鋼汽車用鋼在西南 市場的影響力奠定了的基礎。據(jù)了解,St37—2G屬低碳系列冷軋鋼,市場效益顯著,噸鋼效益較普通板高出幾百元。從全流程的氮含量變化來看,增氮主要發(fā)生在轉爐終點到LF爐進和LF爐進到LF爐結束,即出鋼和精煉,鋼水氮含量均小于0.0015%,即LF爐結束鋼水氮含量均可以控制在0.0045%以內,因此對于采用轉爐冶煉—LF爐精煉—連鑄藝生產(chǎn)的鋼種在氮含量控制上尚有較大空間,而經(jīng)過R真空處理后鋼水氮含量將,因此對采用轉爐冶煉—LF爐精煉—R精煉—連鑄藝生產(chǎn)的鋼種在氮含量控制上更加容易。不同底吹流量對轉爐終點鋼水氮含量的影響。

N10665內六角螺栓N10665內六角螺栓為細化各藝參數(shù)對鋼水氮含量的影響,進行了不同底吹流量對轉爐終點鋼水氮含量的影響試驗。試驗爐次轉爐終點鋼水碳含量為0.04%—0.08%,溫度為1640—1680℃。吹煉采用全程底吹,在吹煉中底吹流量不變,共使用4支底吹,不同底吹量分別為200、240、280m3/h,每種底吹取樣30爐。3種底吹下鋼水平均氮含量依次為0.00234%、0.00258%、0.00293%。由于鋁熔體與鋁灰中其它的濕潤性不好,在翻炒的中鋁熔體逐漸地匯集到鐵鍋的底部,然后將其取出并鑄成鋁錠,作為回爐料使用。這種 雖然較原始,但操作簡單,對中小型企業(yè)而言不失為一種的;但因為是敞開式作業(yè),產(chǎn)生大量的灰塵,尤其是加入氯化鋅等之后,會產(chǎn)生 氯化鋁,在空氣中吸收水分,一部分形成Cl,產(chǎn)生大量的煙霧,對是有害的,故應該設立集煙罩、收塵設備和噴淋等設備,對產(chǎn)生的煙氣 進行有效的環(huán)保處理。根據(jù)資料介紹,的一些再生鋁企業(yè)也采用炒灰的處理鋁灰,但配套了有效的環(huán)保設備。可見,隨著底吹流量的,轉爐終點鋼水氮含量也。轉爐終點鋼水氮含量在底吹流量為240、280m3/h時底吹流量為200m3/h時分別0.00024%、0.00059%,例分別為10.3%、25.2%,說明當?shù)状盗髁窟_到240m3/h以上后,底吹流量對轉爐終點鋼水氮含量影響較大,因此全程底吹時轉吹流量不宜超過240m3/h。轉爐終點溫度對鋼水氮含量的影響。由于不同的藝要求不同的轉爐終點溫度,因此進行了不同轉爐終點溫度下全程底吹對鋼水氮含量的影響試驗。

N10665內六角螺栓N10665內六角螺栓試驗前期底吹流量為300m3/h,試驗中后期底吹流量為200m3/h,轉爐終點鋼水碳含量為0.04%—0.08%,轉爐終點溫度為1580—1720℃,共試驗23爐。由圖1可見,轉爐終點溫度為1580—1720℃時,鋼水氮含量為0.0015%—0.0030%,分布無規(guī)律,且無明顯變化趨勢。轉爐終點鋼水碳含量對氮含量的影響。為考察鋼種不同所引起的碳含量對鋼水氮含量影響,分別在轉爐終點碳含量分布在0.02%—0.10%的爐次進行了試驗,試驗前期底吹流量為300m3/h,試驗中后期底吹流量為200m3/h。而且,由于具有佳的熱藝,因此實現(xiàn)了低燃料單耗。另外,由于采用回轉窯進行燒成,且是一邊轉動球團礦,一邊進行燒成,因此生產(chǎn)的球團礦的強度高、強度偏差小,在遠距離運送時可有效避免球團礦發(fā)生開裂。采用直鏈篦機生產(chǎn)球團礦時,只從球團礦固定層的上部進行加熱,因此上層和下層的強度差大,強度小的下層部的球團礦在運輸中通常會發(fā)生開裂。如果要球團礦的平均強度,就要對強度小的下層部的球團礦進行,但反過來會含有強度過高的球團礦。轉爐終點溫度控制在1640—1680℃,共試驗29爐。通過分析轉爐終點鋼水碳含量對氮的影響可見,隨著轉爐終點鋼水碳含量的,鋼水氮含量呈逐漸的趨勢,但當終點碳含量降至0.08%以下時,鋼水氮含量的趨勢不明顯。在轉爐終點鋼水碳含量高于0.08%時,鋼水氮含量基本在0.0020%以下;當轉爐終點鋼水碳含量低于0.08%時,鋼水氮含量大部分高于0.0020%,且高接近0.0030%。轉爐脫氧藝對轉爐出鋼增氮的影響。

N10665內六角螺栓

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N10665內六角螺栓N10665內六角螺栓他們交往的有關設備和油的人員涉及到各個層面:如點檢員、作業(yè)長、程師、設備科長、設備廠長等。以技術,設身處地地為企業(yè)生產(chǎn)和效益考慮,與企業(yè)的人員和基層作業(yè)者跳進一個戰(zhàn)壕里,共同摸爬滾打,齊心影響生產(chǎn)的“堡壘”,使得現(xiàn)場技術程師這一外來人,逐漸融進了武鋼人的行列。不論是前些年,還是現(xiàn)在,在油的使用出現(xiàn)問題時,殼牌駐廠技術程師和其背后的團隊都要進行過細的調查。為研究出鋼鋼水增氮情況,針對不同轉爐脫氧藝進行了出鋼增氮試驗,轉爐脫氧藝分為強脫氧(鋁鐵脫氧)和弱脫氧(硅錳脫氧)兩種,分別在轉爐出鋼前和LF爐精煉開始取鋼樣。強脫氧藝轉爐出鋼增氮明顯高于弱脫氧藝。強脫氧藝鋼水平均增氮量為0.00233%,高增氮量為0.00291%;弱脫氧藝鋼水平均增氮量為0.00082%,高增氮量為0.00199%。在弱脫氧藝下,脫氧劑加入量大的爐次鋼水增氮量也相對較多,即出鋼脫氧越徹底的爐次鋼水增氮量越大,脫氧程度較弱的爐次鋼水增氮量較小,但所有爐次LF爐進鋼水氮含量均控制在0.0050%以內,按正常LF精煉鋼水增氮水平,LF爐結束鋼水氮含量均可以控制在0.0070%以內,即大多數(shù)鋼種要求。

N10665內六角螺栓N10665內六角螺栓因此,有采用納米模壓法對馬氏的硬度進行了測定,研究了馬氏體組織對鋼的硬度的影響。以母相組織為馬氏體,有效利用馬氏體-奧氏體 混合相(M-A相)的TRIP型馬氏體鋼(TM鋼)有望成為轎車零部件冷沖壓用及熱沖壓用的1.5MPa級超度鋼板。以往有指出,TM鋼的殘余奧氏 體(R)性會因奧氏體化后的冷卻速度的不同而產(chǎn)生大的變化。有對奧氏體化后的冷卻速度對TM鋼的抗拉性和沖擊韌性的影響進行了研究。 以母相為板條狀馬氏體組織的超度TRIP型馬氏體鋼(TM鋼)具有超度和良好的延伸凸緣性,因此它有望成為新一代汽車用度鋼板。轉爐全程底吹藝應用情況及對轉爐全程底吹藝各序鋼水氮含量控制水平。以上研究結果表明,轉爐全程底吹藝具有可行性,因此先對采用轉爐冶煉—LF爐精煉—R精煉—連鑄的轉爐全程底吹藝生產(chǎn)的鋼種進行了批量試驗,通過分析各序鋼水氮含量控制水平可見,采用轉爐冶煉—LF爐精煉—R精煉—連鑄藝時,各序鋼水氮含量控制,連鑄中間包內鋼水氮含量僅為0.00394%,且LF爐結束時鋼水氮含量也僅為0.00418%,連鑄鋼水增氮量一般為0.00030%以下,大時可以達到0.00150%,說明即使在沒有R真空處理的情況下鋼水氮含量也可以控制在0.00600%以下。

N10665內六角螺栓N10665內六角螺栓熱壓成型技術。新日鐵住金的熱壓成型技術,通過材料技術和利用技術的結合,保證了部件淬火硬度的性,實現(xiàn)了熱壓成型鋼板的生產(chǎn)。以往的汽車用鋼成型技術是將鋼板進行冷沖壓加,使用的鋼板強度級別越高,塑性變形越大,容易引起鋼板尺寸精度不良等諸多問題。新日鐵住金出汽車用鋼熱壓成型技術,有效解決了這些問題,而且運用這項技術,可生產(chǎn)出強度級別更高的汽車部件。新日鐵住金的熱壓成型技術具體為:將鋼板加熱到900℃左右,使之在軟質化狀態(tài)下進行淬火處理,同時,利用模具與鋼板間的冷卻,強化淬火效果,可1500MPa級的強度要求,實現(xiàn)良好的尺寸精度。轉爐全程底吹藝對主要品種氮含量的影響。通過以上試驗證明轉爐全程底吹具有可行性后,對轉爐全程底吹藝進行了推廣。從整體來看,采用轉爐全程底吹藝后,各品種鋼水氮含量平均了0.00022%。轉爐全程底吹藝對連鑄坯表面的影響。采用轉爐全程底吹藝后對于未經(jīng)過R真空處理的鋼種勢必會造成一定程度的氮含量升高,因此在連鑄藝上加強了設備,保證設備精度,加準控制,采用窄過熱度范圍控制、恒拉速控制和保護澆注等諸多藝,使連鑄坯表面基本未受鋼水氮含量變化的影響,連鑄坯切角率一直在1%左右,在采用轉爐全流程底吹藝前后未發(fā)生明顯變化。


 


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